加熱爐鍋爐磁翻板液位計雜質(zhì)堵塞卡死故障處理
磁翻板液位計是通過磁耦合作用原理進行工作的一種液位儀表,因此磁翻板液位計的本體選用的材質(zhì)都是不具有磁性的材質(zhì),比如304、316L不銹鋼,PP、PVC等,本導管內(nèi)的浮子材質(zhì)也是選用不銹鋼或鈦鋁合金,PP等,并且在測量過程中,對于測量介質(zhì)中含有磁性的雜質(zhì)很敏感,這些雜質(zhì)很容易就吸附到磁浮子的表面,造成浮子移動的卡塞,從而影響測量的效果和精度。本文就是針對于在工業(yè)液位測量實際過程中出現(xiàn)的此類問題,提出一種較為完善的解決方案。
一、本文概述:
1.立項依據(jù)
儲運銷售分公司南一油庫外輸原油輸至南三油庫,近幾年山于采油廠來油溫度降低,在冬季氣溫較低時,原油經(jīng)過長輸管線到達南三油庫后,其溫度接近凝固點。為改善這一狀況,2007年南一油庫增建3臺真空相變加熱爐,在春、秋、冬季氣溫較低時對外輸原油進行加熱。
加熱爐運行中出現(xiàn)個別加熱爐負壓保持時間較短、頻繁做真空現(xiàn)象;所有加熱爐液位顯示裝置堵塞問題頻發(fā)(堵塞周期3-5d),虛假水位信號遠傳至二次表,加熱爐頻繁保護停爐。
2.指導思想
結(jié)介加熱爐水位計實際運行研究,通過安裝磁鐵、安裝隔離控制閥門、擴大穩(wěn)定缸容積、加裝雙水位、連接沖洗排污管線等一系列改造,將加熱爐磁翻板液位計逐步改進,實現(xiàn)設(shè)備平穩(wěn)運行。
二、原磁翻板液位計存在問題
南一油庫加熱爐原水位計為單臺磁翻板液位計,水位計缸體與加熱爐爐體通過兩根ch16mm短管連通,缸體內(nèi)部有一個磁性浮球,浮球兩側(cè)排列著許多小磁極。
其測量原理為缸體內(nèi)的水位變化帶動浮球上下移動,磁極在浮球磁力作用下翻轉(zhuǎn),呈現(xiàn)不同顏色來顯示水位。
在實際運行中,爐體材質(zhì)遇到高溫,產(chǎn)生金屬氧化物等雜質(zhì),不但爐體內(nèi)水質(zhì)變差,同時使水位計的磁性浮球因吸附雜質(zhì)而卡死,導致現(xiàn)場水位計、遠程控制儀表均無法觀察真實水位,加熱爐常因此發(fā)生低水位誤報警并停爐,影響生產(chǎn)運行。
三、改進設(shè)計
自2009年以來,公司先后對水位計進行了5次改進:安裝磁鐵吸附雜質(zhì)、擴大連通管徑并安裝隔離控制閥門、擴大穩(wěn)定缸容積、實行雙水位計并聯(lián)讀數(shù)及安裝沖洗閥門,改進前如圖1所示。
1.安裝磁鐵吸附雜質(zhì)
圖1水位計改造前圖
在爐體側(cè)壁靠近連通管的位置加裝4塊環(huán)形磁鐵
(圖2)。通過吸附作用減少進入水位計缸體的雜質(zhì),使水位計清理周期延長到5-7天。在此基礎(chǔ)上,又在水位計缸體底部法蘭外側(cè)加裝了1塊磁鐵,使水位計清理周期進一步延長為7一10天。
圖2安裝磁鐵吸附雜質(zhì)改造圖
2.擴大連通管徑并安裝隔離控制閥門
將水位計與爐體之間連通管山原來的ch16mm更換為ch20mm的管段,并安裝兩個控制閥門,通過關(guān)閉閥門(1)和(2),實現(xiàn)水位計與爐體隔離(l圖3)。這樣,拆卸水位計時既小需要排低爐水,也避免了對加熱爐真空度的影響。
圖3擴大連通管徑并安裝隔離控制閥門改造圖
3.水位計本體改造
如圖4所示,拆除原水位計,通過法蘭連接,在原水位計處安裝一個高600mm,自徑150mm主穩(wěn)定缸(3),增強水位計部分容納雜質(zhì)的能力。同時在缸體下部法蘭外側(cè)安裝兩塊活動磁鐵,通過沉降吸附,讓水中的金屬氧化物在進入水位計之前先沉淀,減少進入水位計的雜質(zhì)數(shù)量。另外,在主穩(wěn)定缸左、右兩側(cè)各連接一個磁翻板液位計(12)(13),實現(xiàn)雙水位計并聯(lián)讀數(shù),增強了數(shù)據(jù)的真實性。同時在主穩(wěn)定缸上下兩側(cè)安裝排污閥門(10)(11)、水位計與主穩(wěn)定缸之間安裝隔離閥門(4)C5)C7)C8)、水位計下側(cè)安裝排污閥門(6)(9),便于對主穩(wěn)定缸及雙側(cè)水位計各自獨立清污。在加熱爐操作間室內(nèi)暖器片上部開孔,安裝短接及絲扣閥門(15)。用軟管將該絲扣閥門分別與排污閥門(10)、C11)、(6)、(9)連接,利用采暖水定期沖洗水位計各部分,從根本上消除拆解、安裝水位計的工作。
四、設(shè)備加工及安裝使用
作好準備工作,按設(shè)計要求備好材料
1.水位計加工過程
水位計改造部分全部采用無縫鋼管,根據(jù)現(xiàn)場空間大小及實際需要設(shè)計各部分尺寸,按照設(shè)計尺寸對無縫鋼管進行切割、除銹、防腐、噴漆,水位計安裝時必須保持水平,安裝地點為加熱爐操作間內(nèi)。水位計的各部分構(gòu)成如下。
(1)水位計整體尺寸高650mm。
(2)穩(wěn)定缸(ch219mm的無縫鋼管,高650mm),上部自死,并開孔安裝4分鋼質(zhì)絲扣球閥;下部安裝法蘭,法蘭下部開孔安裝4分鋼質(zhì)絲扣球閥。
(3)準備兩個磁翻板液位計,型號為UFZ-C3)卞穩(wěn)定缸C4)、(5)、(7)、(8)單臺水位計隔離閥門C6)、(9)水位計排污閥門(10)、(11)卞穩(wěn)定缸排污閥門C1W、C13)磁翻板液位計(14)連接軟管(15)暖氣片妊扣閥門(16)吸附磁鐵
圖4水位計本體改造圖
1.6型浮子液位計,量程為-150mm~150mm,工作壓力為1.6MPa。上下側(cè)分別開孔安裝4分鋼質(zhì)絲扣球閥。
(4)兩個磁翻板液位計以法蘭連接的方式安裝在穩(wěn)定缸兩側(cè),連通管均采用1寸無縫鋼管。
1.穩(wěn)定缸2.水位計閥3
4.磁翻板液位計5.沖水閥排污閥
6.永磁鐵
圖5沖洗流程示意圖
2.安裝步驟
?。?)在改造前協(xié)調(diào)崗位將待改造的加熱爐停運,排放爐水至水位計下側(cè)連接法蘭處。并將爐體冷卻1一2天。
(2)拆卸水位計與爐體之間連接法蘭共兩片。
(3)將預(yù)制的水位計穩(wěn)定缸與爐體之間采用1寸無縫鋼管焊接,并加裝隔離控制閥門。
?。?)水位計安裝完畢后,穩(wěn)定缸下側(cè)均安裝強磁鐵。
?。?)將穩(wěn)定缸與爐體之間的隔離控制閥門打開,水位計與爐體實現(xiàn)連通。
3.沖洗流程
如圖5所示,當兩側(cè)水位計出現(xiàn)數(shù)據(jù)小一致時,可對雙側(cè)水位計分別進行沖洗,沖洗流程如下。
?。?)關(guān)閉穩(wěn)定缸與加熱爐爐體之間的隔離控制閥門。
(2)拆下永磁鐵關(guān)閉4個水位計閥,打開穩(wěn)定缸上、下閥及閥門5,單獨沖洗主穩(wěn)定缸。
?。?)關(guān)閉穩(wěn)定缸下閥門,打開左側(cè)2個水位計閥及排污閥,單獨沖洗左側(cè)磁翻板液位計。
?。?)關(guān)閉左側(cè)2個水位計閥及排污閥,打開右側(cè)對應(yīng)水位計閥及排污閥,單獨沖洗右側(cè)磁翻板液位計。
?。?)關(guān)閉右側(cè)磁翻板液位計排污閥、穩(wěn)定缸上閥及閥門5,打開4個水位計閥及隔離控制閥門,使水位計恢復(fù)運行。
另外,可將連通軟管分別與3個排污閥相連,對主穩(wěn)定缸及兩側(cè)磁翻板液位計進行反沖洗。也可在水位計正常運行的情況下,單獨關(guān)閉一個磁翻板液位計的水位計閥,單獨沖洗該磁翻板液位計,以另一臺磁翻板液位計實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測爐體水位。
磁翻板液位計在工作中出現(xiàn)故障的頻率較高,其中尤以浮子的故障***為常見,下面對一些浮子的常見故障簡析如下:
常見故障一:浮子損壞,導致顯示板指示錯誤。
故障分析:導致磁翻板液位計里的浮子損壞,通常是以下幾個原因造成的:
1、浮子內(nèi)的磁鋼松動,導致浮子無法正常工作。
2、浮子使用時間過長或者長期在高溫環(huán)境下使用,出現(xiàn)退磁現(xiàn)象,導致無法使用。
3、浮子由于強度設(shè)計不對,導致受到過壓力時向里凹陷、變癟。
4、焊接處沒焊透或漏焊,導致浮子受到壓力時焊縫裂開,浮子進水。
常見故障二:浮子被卡,導致顯示板指示錯誤。
故障分析:磁翻板液位計里的浮子被卡住,常見的原因有以下幾種:
1、環(huán)境溫度過低,導致介質(zhì)結(jié)冰,浮子不能上升或下降。
2、浮子被自身磁性吸附的鐵屑或其它污物卡住。
3、使用一段時間后,浮子可能會被存在的雜質(zhì)卡住,無法移動。
4、浮筒的安裝角度小于87度,傾斜的浮筒影響浮子的上下移動。
為避免以上故障出現(xiàn),深圳計為自動化技術(shù)有限公司生產(chǎn)的磁翻板液位計浮筒選用優(yōu)質(zhì)的304或316L不銹鋼材料,精準匹配浮筒內(nèi)徑與浮子外徑尺寸,并根據(jù)現(xiàn)場介質(zhì)的密度和壓力情況,準確計算浮子的尺寸大小,從選材、設(shè)計和生產(chǎn)等各個方面嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量,使浮子故障大大降低,從而保證了磁翻板液位開關(guān)的穩(wěn)定運行和正常工作。
附:Flap-11系列磁翻板液位計工作原理
五、現(xiàn)場應(yīng)用情況
水位計改造后,經(jīng)過一個采暖期的運行,水位計清理周期從3天逐步延長到3個月,并且通過開關(guān)閥門就能實現(xiàn)水位計的沖洗和排污功能,整個過程只需兩名員工用時5miu。爐體無需重新做真空,極大地降低了勞動強度。