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孔板流量計應(yīng)用中的問題

摘 要:孔板流量計廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中,其測量值是生產(chǎn)控制的重要依據(jù)。但是受某些因素影響,會出現(xiàn)嚴重的計量失真。通過對某型孔板流量計在某浮法玻璃池爐使用中的問題跟蹤,并結(jié)合流量計原理,對計量異常的特殊表現(xiàn)、原因以及解決方案進行了討論分析。

0、引言:孔板流量計,是工業(yè)生產(chǎn)常用的流量計之一,它基于孔板對流體的節(jié)流原理,利用流體經(jīng)過孔板時產(chǎn)生的壓力差而實現(xiàn)流量測量[1]。根據(jù)流體的連續(xù)性方程和伯努利(Bernoulli)方程,可推導出流量基本公式[2]:

計算公式

式中:Qv——工況下的體積流量,
m3/s;α——流量系數(shù),無量綱,與節(jié)流裝置的結(jié)構(gòu)形式、取壓方式、孔口截面積與管道截面積之比m、雷諾數(shù) Re、孔口邊緣銳度、管道粗糙度等因素有關(guān);ε——可膨脹系數(shù),無量綱,與孔板前后壓力的相對變化量、流體的等熵指數(shù)、孔口截面積與管道截面積之比m等因素有關(guān);F0——孔板孔口截面積,m2;Δp ——孔板前后的壓力差,Pa;ρ1——孔板前的流體密度,kg/m3。
  一般地,流體的成分、流量范圍、工作壓力和溫度確定后,可據(jù)此選擇流量計型號;型號一經(jīng)確定,則 α、ε、F0值也確定下來;因流體及其工況已知,故ρ1也已基本確定。此時, Δp 即與Qv在一定范圍內(nèi)呈線性對應(yīng)關(guān)系。

  實際應(yīng)用中,一般采用差壓變送器將壓力差Δp 轉(zhuǎn)換為電信號傳至控制計算機,開方后代入程序中的計算公式,即可得出相應(yīng)的流量值。另外,工況會在一定范圍內(nèi)變化,因此公式中會加入溫壓補償;生產(chǎn)中的流量多要求為標準狀態(tài),故需再將 Qv換算為標準狀態(tài)下的流量,這些都可直接編入公式,從而直接得出所需要的流量值。

  孔板流量計結(jié)構(gòu)簡單,本身無運動部件,主要是相關(guān)參數(shù)的確定,所以其性能穩(wěn)定可靠。流量計的結(jié)構(gòu)、尺寸、加工要求、安裝要求、使用條件等,都已實現(xiàn)標準化,使得其應(yīng)用范圍比較廣。 但是,受一些異常因素干擾,孔板流量計也會出現(xiàn)數(shù)據(jù)失真,當流量值作為重要的控制參數(shù)時,就會對生產(chǎn)過程造成較大影響。下面以某浮法玻璃池爐為例,對其助燃空氣流量計異常時的表現(xiàn)、原因排查和分析進行討論。
 

1、流量計的具體應(yīng)用:
  某浮法玻璃池爐,以天然氣為燃料,用空氣助燃。 根據(jù)天然氣與氧氣反應(yīng)的方程式 CH4+2O2=CO2+2H2O,可以計算出天然氣完全燃燒時所需助燃空氣(含氧量按 20.947%計算)理論體積流量約為同狀態(tài)下天然氣的9.5倍,通常稱該數(shù)值為空燃比或風氣比。助燃空氣量不足,天然氣不完全燃燒,火焰氣氛為還原氣氛,火焰發(fā)渾、發(fā)飄,池爐能耗增加;助燃空氣過剩,火焰氣氛為氧化氣氛,火焰發(fā)亮、剛性好,但過多的煙氣也會帶走更多的熱量,能耗也會增加。該池爐共有 6 對小爐,由于使用芒硝碳粉作為熔制時的澄清劑,故各小爐要求氣氛各不相同,即各小爐的空燃比有差異。
  該池爐蓄熱室為全分隔式,每對小爐的助燃空氣量單獨計量,共有 6 個流量計,以對各小爐的助 燃 空 氣 量 分 別 進 行 測 量 。 助 燃 風 管 直 徑650mm,流量計選用的是某型平衡流量計,其孔板與普通孔板不同,如圖1。流量計壓差信號由差壓變送器轉(zhuǎn)換為 4~20m A 電信號傳至控制室,再由控制計算機經(jīng)過一系列運算得標準狀態(tài)下的體積流量。各小爐所需助燃空氣目標流量,以小爐天然氣流量為基礎(chǔ),乘以相應(yīng)的空燃比,流量測量值作為控制系統(tǒng)的被控變量,而操縱變量是相應(yīng)的流量閥執(zhí)行器開度。一旦流量測量值出現(xiàn)偏差,控制系統(tǒng)就會據(jù)此進行調(diào)整。但如果測量值嚴重失真,就會造成助燃空氣流量出現(xiàn)異常,導致火焰狀態(tài)和氣氛的變化,進而影響池爐的溫度和玻璃的熔制質(zhì)量。
圖1 流量孔板示意圖
圖1 流量孔板示意圖

2、流量異常及相關(guān)變化:
  該池爐投產(chǎn)初期的一段時間內(nèi),多個小爐助燃空氣執(zhí)行器開度相繼出現(xiàn)了較大變化,查看歷史曲線,發(fā)現(xiàn)首先是流量值較目標值出現(xiàn)較大偏差,然后執(zhí)行器開度在控制要求下調(diào)整至新的狀態(tài),但是執(zhí)行器開度變化幅度明顯超出日常變化范圍。這種開度變化又分為兩種情況,一類是開度明顯變小,另一類是開度明顯變大,具體情況如下。

2.1、現(xiàn)象1:
  1#、2#小爐執(zhí)行器開度分別出現(xiàn)兩次較明顯的變化,其變化方向相同,都是開度大幅變小,如表 1。查看助燃空氣歷史曲線,執(zhí)行器開度變化前,流量值都有跳躍性升高,然后執(zhí)行器開度逐步減小,檢查執(zhí)行器工作狀態(tài)基本正常,其現(xiàn)場開度與計算機顯示值也基本一致。
表1 助燃空氣執(zhí)行器開度變化情況
表1 助燃空氣執(zhí)行器開度變化情況

  但是,玻璃池爐其他方面的一些變化,表明助燃空氣流量發(fā)生了變化。首先,相對應(yīng)的小爐火焰狀態(tài)發(fā)生了變化,火焰變渾、發(fā)飄,這些都是助燃空氣不足的表現(xiàn),測量煙氣含氧量也有所降低。其次,相對應(yīng)的支煙道溫度都突然大幅升高,表 2,分別為兩個小爐異常時的支煙道溫度變化。支煙道溫度主要受煙氣流量、煙氣溫度、助燃空氣流量和溫度影響,綜合各參數(shù)變化情況,上述支煙道溫度升高很有可能是助燃空氣量減少所致。

表2 支煙道溫度變化情況(℃)

表2 支煙道溫度變化情況(℃)
  由上述這兩項變化都推測出實際助燃空氣流量減少了,可初步判斷流量測量系統(tǒng)出現(xiàn)了異常。因此首先對差壓變送器進行了校準,但未發(fā)現(xiàn)明顯異常;然后對兩根取壓管進行了檢查和反吹,以防止其出現(xiàn)堵塞,也未發(fā)現(xiàn)明顯異常,流量顯示值都無明顯變化。而這些流量計都沒有設(shè)計旁通管路,無法將流量計拆下檢查和校準。

  鑒于相關(guān)參數(shù)的變化,以及流量計問題的不確定性,決定先人為恢復執(zhí)行器開度。理由是,在外界條件變化不大的情況下,執(zhí)行器開度與實際流量值有明確對應(yīng)關(guān)系。具體做法是逐步調(diào)大空燃比值,以升高助燃空氣目標值,執(zhí)行器隨之逐步升高。1#小爐空燃比逐步由9.0→13.0→17.0,2#小爐逐步由9.0→11.0→13.0,都遠高于正常值。但無論從火焰狀態(tài),還是從支煙道溫度降低情況,都可看出實際助燃空氣流量較原狀態(tài)還有一定差距,因一時找不出癥結(jié)所在,只得將此問題暫行擱置。

2.2、現(xiàn)象2:
  ***后一次是 5#小爐助燃空氣出現(xiàn)問題,但情況較 1#、2#有所不同,其流量持續(xù)低于目標值(11000 Nm3/h),盡 管 執(zhí) 行 器 開 度 逐 步 開 大 至100%,但空氣流量仍在逐步下降,較低降至 4400Nm3/h。
表3 5#小爐助燃空氣異常時相關(guān)情況
表3 5#小爐助燃空氣異常時相關(guān)情況
  針對此情況,首先檢查了執(zhí)行器現(xiàn)場開度指示,也在 100%位置;然后對差壓變送器進行了校準,未發(fā)現(xiàn)明顯異常;接著又對兩取壓管進行反吹,也未發(fā)現(xiàn)明顯異?!,F(xiàn)場觀察火焰狀態(tài),變短、變亮、剛性好,支煙道溫度有所降低。

3、問題排查及相關(guān)變化:
  由于 5#小爐助燃空氣流量與目標值相差太大,所以對其助燃風管路進行全面檢查。首先在執(zhí)行器旁管道上開孔檢查,執(zhí)行器葉片在全開位置,而且葉片無明顯松動。然后在流量計前方管道上開孔檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)孔板上部被一塊紙板遮擋,遮擋面積約為管道的 1/3,取出該紙板后,顯示流量突升至 20000 Nm3/h,將執(zhí)行器開度降到原數(shù)值后,助燃風流量也基本恢復至正常值。
  解決了5#小爐問題后,聯(lián)系到1#、2#小爐曾出現(xiàn)過的情況,遂對其余各助燃空氣流量計進行檢查,發(fā)現(xiàn)了類似問題:1#小爐助燃空氣流量計孔板處有 4 塊紙板,孔板大部被紙板遮擋;2#小爐助燃空氣流量計處有兩塊紙板,孔板約 1/2 被紙板遮擋。但是,將1#、2#助燃空氣流量計孔板前紙板取出后,它們的助燃風流量變化與5#情況不一致,如表 4。對比前期 1#、2#小爐的調(diào)整情況,逐步恢復了空燃比,即恢復助燃空氣流量目標值,火焰發(fā)亮、剛性變好,支煙道溫度也基本恢復。
表4 紙板取出后流量顯示變化(N/m3)
表4 紙板取出后流量顯示變化(N/m3)
表5 紙板取出后前后狀況對比
表5 紙板取出后前后狀況對比
  流量計前和風箱內(nèi)紙板全部取出后,各小爐助燃空氣流量恢復正常,天然氣燃燒狀況大幅改善,天然氣用量隨之下降,同時玻璃質(zhì)量也有一定改善,尤其是生產(chǎn)超白玻璃時的氣泡明顯減少,表5 為紙板取出前后各方面狀況對比。由于對助燃空氣系統(tǒng)管路進行了全面清理,之后各流量計沒再發(fā)生類似事故。

4、原因分析:
4.1、紙板來源分析:

  流量計前紙板取出后,又對其前管路進行全面檢查,以判斷紙板來源。助燃風機進風口處安裝有 30mm×20mm 菱形孔鋼絲網(wǎng),以阻擋較大雜物,本次取出的紙板為 350mm×200mm 長方形狀,因此不可能從風機進風口吸入。檢查助燃空氣風箱時,發(fā)現(xiàn)死角處有兩塊紙板,另外風箱底部還有許多焊條頭和焊渣。
  從助燃風箱內(nèi)取出的紙板與流量計取出的是同一類紙板,為某型包裝的墊板。結(jié)合風箱底部的焊條頭和焊渣,可初步推斷曾在風箱內(nèi)進行過電焊作業(yè),而這些紙板為施工人員便于作業(yè)帶入的,作業(yè)人員完成后遺忘在風箱內(nèi)。起初這些紙板都在死角位置,對各管道系統(tǒng)基本沒有影響。但是,受風箱內(nèi)氣流影響,紙板狀態(tài)是不穩(wěn)定的,
尤其是氣流有較大波動時,比如風機異常停機又啟動,或者池爐燃燒換向過程,某塊紙板就會被吹入小爐助燃空氣管道內(nèi)。如果是普通流量計孔板,孔口徑較大,紙板通過的可能性比較大;而這種平衡式流量計孔板為多孔式,如圖 1 所示,***大孔直徑為200mm,紙板就會被阻擋在孔板前,從而影響空氣的正常通過。

4.2、計量變化分析:
  由上述孔板流量計工作原理可知,流量與孔板前后壓力差 Δp(Δp=p前-p后)的開方值成正比。對于1#、2#助燃空氣來說,紙板僅遮擋了孔板的通氣孔,使得實際空氣流量變小,孔板后壓力p后降低,
Δp=p前-p后就會增大,系統(tǒng)按原公式計算出的流量值變大。但是,紙板遮擋孔板后,使得孔板孔口面積 F0減小,α、ε 也相應(yīng)變化,相當于流量計型號發(fā)生了變化,即原計算公式已不再適用。這時盡管Δp有所增大,但F0減小幅度更大,故流量是減小的。

  由于流量數(shù)據(jù)失真,控制系統(tǒng)據(jù)此關(guān)小執(zhí)行器開度,這又會造成實際風量進一步降低。助燃風空氣降低后,天然氣因燃燒不完全而導致火焰發(fā)揮、發(fā)飄,因通過的空氣量減少,支煙道溫度升高。而紙板取出后,其變化情況與此正好相反。其中,1#流量計孔板被遮擋的面積較大,所以其情況表現(xiàn)更加明顯。
  對于 5#助燃空氣來說,紙板遮擋位置比較特殊,一方面部分遮擋了孔板通氣孔而導致實際空氣流量降低,并造成p后降低,另一方面因紙板停留位置靠上,正好將孔板前的取壓孔遮擋住,造成p前更大幅度降低,導致Δp=p前-p后降低,系統(tǒng)計算出的流量值降低,控制系統(tǒng)據(jù)此開大執(zhí)行器,***終結(jié)果是助燃空氣實際流量略偏高,故支煙道溫度降低。紙板取出后,流量顯示值大幅升高。

4.3、計量異常對生產(chǎn)的影響分析:
  由于紙板分次進入管道而遮擋流量計,每次對火焰狀態(tài)、池爐溫度和玻璃熔制質(zhì)量的影響程度相對較小,有一個逐步累加的過程。而紙板的取出比較集中,天然氣燃燒狀態(tài)幾乎同時恢復,故對池爐溫度影響比較大,池爐的單位能耗明顯降低。

  1#、2#小爐助燃空氣孔板被相繼多次遮擋后,實際空氣量大幅下降,使得1#、2#小爐火焰氣氛呈過還原性。作為澄清劑的硫酸鈉,在強還原性氣氛影響下,發(fā)生如下反應(yīng):Na2SO4+2C=Na2S+2CO2Na2SO4+Na2S+2Si O2=2Na2Si O3+SO2+S這兩個反應(yīng)可造成玻璃中出現(xiàn)含單質(zhì)硫的氣泡,顯微鏡下可觀察到泡壁有液珠狀硫[3]。紙板取出后,1#、2#小爐火焰恢復為弱還原狀態(tài),這類氣泡相應(yīng)大幅降低。
 
5、結(jié)語:
  孔板流量計結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定可靠,但管路中的雜物可造成孔板或取壓管堵塞,從而導致測量數(shù)據(jù)失真。因此,安裝施工過程中,要對流量計前的管路進行認真清理,以免雜物堵塞孔板或測壓管。系統(tǒng)設(shè)計時,流量計前加裝適當?shù)倪^濾裝置,盡量為流量計設(shè)計旁通管路,以便于檢查和校準;如有可能,可在流量計前方管道上設(shè)計觀察窗或檢查口,便于對流量計進行在線檢查??装辶髁坑嬙谑褂弥?,一旦發(fā)現(xiàn)計量異常,可綜合相關(guān)工藝參數(shù)的變化情況,判斷計量偏差方向,并據(jù)此對流量進行恢復,流量計正常后再進行管理。

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